вторник, 24 мая 2016 г.

Мой квадрокоптер, теперь летает 3D

Ну вот, наконец-то сделал, чтоб мой коптер мог летать в 3D!
 Долго не получалось это сделать. Потому что, при перевороте в инвертный полет, коптер неуправляемо падал. И поломав пропеллеры, я на время отложил эту затею.
  Теперь же, все летает так.
 Заодно протестировал пропеллеры.
 Скажу сразу, обычные пропы, по типу KingKong 5045 двухлопастные, 
 в 3D летают очень хреново, точнее сказать не летают))) 
 В инверте на полном газу держать конечно квадрик могут, но тяга очень слабая. Еле еле ползет вверх.

пятница, 20 мая 2016 г.

Перемотка мотора LeTodar 2300kv 3-4S.
  После того, как я выяснил, что квадрик нормально не летает, поскольку один мотор пришел бракованный, т.е. где-то в нем было межвитковое замыкание, и мотор работал не на всю мощность. Вместо ему положенных 400 грамм тяги на пропеллерах 5045, выдавал всего лишь 200. :( 
 Не долго думая, перемотал его с многожильного провода, которым он был намотан, в одну жилу, при этом еще и увеличив сечение провода. Потому как намотан он был не эффективно, и было очень много не заполненного места.
  Используемый производителем провод в моторе был где-то 0,1 мм. Намотан был в три жилы, при этом сечение было около 0,024 мм.
  Я намотал 0,41 мм проводом, в одну жилы, при этом сечение получил 0,132 мм!